Profibus-bp在电厂闸坝监控系统改造中的应用

时间:2012-06-01来源:网络

  现场控制级分为17个独立控制单元,其中16个控制单元分别控制16个闸门的液压阀组.第17个控制单元  对闸坝配电参数进行检测。每个控制单元主要由一台西门子S7—200PLC及一台触摸屏组成。其主要功能为:提供操作界面、并负责处理、存储、管理从本地控制系统传送来的实时数据,通过PROFIBUS网络为集中控制级PLC提供数据.同时控制液压阀组提升/下降闸门,执行故障状态保护及报警。集中控制级有两个控制单元.分别控制浅滩区、主槽区的液压站及各自的现场控制单元。每个控制单元主要由一台西门子S7—300PLC及一台触摸屏组成。其主要功能为:提供操作界面、并负责处理、存储、管理从现场控制级控制单元传送来的实时数据,通过网络为上层监控管理级的服务器提供数据.同时控制本系统中的液压设备,也可对本系统中的闸门进行集中调度.执行故障状态保护。
  上层监控管理级的主要任务是对整个闸门运行进行调度.数据采集、存储,报表打印等一系列任务。
3.3 新系统的网络通讯
  改造后监控系统中.集中控制级与上层监控管理级采用10/100bps快速交换式以太网来进行通讯。集中控制级与现场控制级网络通讯采用1.5mbps profibus总线形式。集中控制级的S7—300PLC控制器CPU 用CPU315—2DP.配置一个通信处理器CP342—5作为Profibus—DP系统的主站,现场控制级的S7—200PLC控)制器中,配备一个EM277模块作为PROFIBUS—DP协议下的从站.实现集中控制级与现场控制级通信功能。
4.系统特点
  自新的闸坝监控系统调试投运至今已一年多,Profibus—DP网络无故障,系统运行正常。新系统具有以下几个方面的特点:
  1)具有良好的扩展性。由于现场总线的开放性,可随意增设工位;
  2)安装简单、快捷。采用PROFIBUS现场总线技术省去了大量的柜间互联线,缩短了控制系统的生产、安装周期;
  3)调试、维修方便。从站的划分以及PROFIBUS强大的故障诊断能力使调试和维护更方便:
  4)成本降低。使用PROFIBUS技术,节省了大量的电缆、桥架以及培训和维护费用。
  5)风险分散,提高了系统的整体可靠性。总线上某个设备出现故障,不会导致整个系统的瘫痪,仍可维持其余设备的正常运行,检修时只需断开故障设备即可。
5.结束语
  Profibus-bp现场总线技术将会在电力自动化、过程自动化等方面获得更加广泛的应用。
参考文献
[1]阳宪惠.现场总线技术和应用.清华大学出版社,1999.
[2]李子连.现场总线技术在电厂应用综论.中国电力出版社.2002.

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关键词: profibus—bp:现场总线 闸坝监控系统

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